一、 回轉窯輪帶與墊板間隙的測量方法
正確的測量方法是回轉窯輪帶與墊板有效調整的前提,為此,需定期對三檔輪帶與墊板間隙進行測量,及時掌握間隙大小,為調整墊板做好準備。每一檔輪帶共有16塊墊板,在每一檔輪帶上取8塊墊板進行測量,即隔一塊墊板測一次,為保證測量數據的準確性,翻窯時將測量墊板轉到鉛垂部位即點(此時間隙,數值較準確)。測量時在點及墊板同時做好標記,以利于尋找點,測量每個編號墊板在時兩側平衡均分四個點的徑向間隙,測量完成后將數據填入圖中相應位置。然后根據測量值進行計算和分析。 根據表格中8塊墊板數值,分別求出每塊的平均值,然后將相對兩塊的數值再求平均值,這樣得到四個間隙值。由于回轉窯運轉時間比較長,窯筒體經冷熱收縮受力等因素影響已不是的同心圓,故墊板調整時預留間隙需按值計算。
二、調整和延長回轉窯筒體墊板的方法
由于回轉窯輪帶與墊板間膨脹量不同,以及兩者之間摩擦力的影響,墊子加上后,使用時間一般2-3個月,就出現擠掉剪壞等現象,效果不佳。在回轉窯輪帶墊板的內側,固定塊兩邊各焊接一塊鋼板做墊子,鋼板寬度略小于窯筒體擋條,長度與墊板長度相等,鋼板厚度需計算分析決定。經計算得出四個數值;剞D窯預留間隙按值預留,間隙按小值計算,此時還必須考慮回轉窯自身熱膨脹量,回轉窯筒體材質為A3鋼,查閱《機械設計手冊》其平均線膨脹系數12.1~12.9 ,單位為10-6/℃。 故鋼板厚度選取4mm,按筒體直徑Ф4.0卷制出弧度并反復校正,然后剪出需要長度和寬度的墊子,清理打磨毛刺飛邊,然后進行焊接,焊接后需將高于墊子的焊瘤子用磨光機打磨平整,然后將墊板插入。由于此次墊子加在墊板和筒體擋條之間,避免了墊板和輪帶的摩擦剪切,經運轉試驗已使用近一年時間,未再出現墊子剪壞,掉落等現象,從而達到延長了墊板使用時間和穩(wěn)固窯況的目的。
三、效 果
采用上述方法后經測量間隙增大量不大,墊板及補加墊子磨損量均較小,也未再發(fā)現墊子被擠掉及剪壞現象,使用效果較明顯,預計還可再使用一年左右,更重要的是其對穩(wěn)固窯況有不可估量的作用,另外,此種設備正常運行,是行之有效的方法,
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