電廠凝汽器清洗結(jié)垢及清洗方法論述
電廠在運(yùn)行一至二年后,都會(huì)遇到凝汽器結(jié)垢,影響端差、真空度下降,造成發(fā)電量下降的問題。
凝汽器設(shè)備是汽輪機(jī)組的一個(gè)重要組成部分,它的工作性能直接影響整個(gè)汽輪機(jī)組的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。而凝汽器真空度是汽輪機(jī)運(yùn)行的重要指標(biāo),也是反映凝汽器綜合性能的一項(xiàng)主要考核指標(biāo)。凝汽器的真空水平對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有著直接影響,如機(jī)組真空下降1%,機(jī)組熱耗將要上升0.6%~1%.因此保持凝汽器良好的運(yùn)行工況,保證凝汽器的有利真空;是每個(gè)發(fā)電廠節(jié)能的重要內(nèi)容。
凝汽器結(jié)垢嚴(yán)重影響了冷凝效果,影響端差、真空度和發(fā)電量。結(jié)垢縮短了凝汽器設(shè)備使用壽命和正常出力。如凝汽器管結(jié)垢達(dá)0.3mm,可影響汽輪機(jī)效率;超過0.5mm,可影響汽輪機(jī)出力,大幅浪費(fèi)能源。凝汽器管泄漏將引起鍋爐機(jī)組各類水質(zhì)故障,而腐蝕泄漏多由于循環(huán)水結(jié)垢而引起。結(jié)垢導(dǎo)致凝汽器工作效率大大降低,影響機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和安全性.
,凝汽器清洗結(jié)垢方法分為凝汽器物理清洗和凝汽器化學(xué)清洗。凝汽器物理清洗通常采用三種方法:1.人工捅洗凝汽器清洗它是采用捅條由人工對(duì)凝汽器管進(jìn)行往復(fù)捅刷.以除掉管內(nèi)的結(jié)垢,這樣由于只是人工捅洗,只能清除軟垢和少量的硬垢,清除不完全,勞動(dòng)強(qiáng)度大,無(wú)法達(dá)到令人滿意的效果。而且對(duì)銅管的機(jī)械損傷較嚴(yán)重,而且沒有除盡的老垢又作為晶核,加快了結(jié)垢速度;2.膠球清洗凝汽器它采用膠球系統(tǒng)與循環(huán)水系統(tǒng)并聯(lián)的方式.需經(jīng)常投入使用,而只能清除軟垢,對(duì)結(jié)成的硬垢就不能起到作用.3.高壓水噴射清洗凝汽器這種凝汽器清洗效果較好,它采用高壓力水噴射,通過被清洗凝汽器設(shè)備的管道,能將凝汽器管內(nèi)污垢大部分去除。但勞動(dòng)強(qiáng)度大、除垢率不高、凝汽器清洗時(shí)間長(zhǎng),高壓清洗對(duì)凝汽器管的機(jī)械損傷嚴(yán)重。
凝汽器化學(xué)清洗結(jié)垢,隨著凝汽器清洗技術(shù)的不斷發(fā)展,得到了廣泛的應(yīng)用。近十幾年來(lái),隨著緩蝕劑的研制成功和廣泛應(yīng)用,以及化學(xué)清洗監(jiān)控手段的進(jìn)一步完善,化學(xué)清洗在我國(guó)各行各業(yè)已經(jīng)得到愈來(lái)愈廣泛的應(yīng)用,用凝汽器清洗時(shí),具有清洗時(shí)間短、除污垢率高、勞動(dòng)強(qiáng)度低、工藝簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),而且可有效防止銅管的殘余污垢腐蝕。由于不了解化學(xué)清洗,人們對(duì)化學(xué)清洗凝汽器銅管心存畏懼,害怕化學(xué)清洗凝汽器會(huì)引起銅管的失效報(bào)廢,有部分電廠仍然采用機(jī)動(dòng)工具等機(jī)械的方法清洗凝汽器,這種凝汽器清洗方法的缺點(diǎn)是容易損傷銅管內(nèi)壁,并且銅管內(nèi)壁不同程度地存在機(jī)械劃痕的缺陷,在這些缺陷處容易產(chǎn)生腐蝕形成的裂紋核心,并不斷向內(nèi)部擴(kuò)大,導(dǎo)致凝汽器銅管的破壞。如:某廠的凝汽器銅管出現(xiàn)結(jié)垢,由于當(dāng)時(shí)對(duì)化學(xué)清洗凝汽器心存畏懼,因此,選擇機(jī)動(dòng)工具和高壓水射流進(jìn)行清洗,結(jié)果在凝汽器清洗過程中損壞銅管多根,清洗完成后進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)銅管上機(jī)械損傷的劃痕,而且銅管內(nèi)仍存有0.1~0.2mm水垢,經(jīng)過8個(gè)月的運(yùn)行,出現(xiàn)了機(jī)組真空下降,出力低等現(xiàn)象,究其結(jié)垢的原因,是由于機(jī)動(dòng)工具和高壓水射流清洗凝汽器,除垢率只有60-70%。與此對(duì)比,我們應(yīng)用化學(xué)方法清洗凝汽器,經(jīng)過清洗后的凝汽器機(jī)組一直運(yùn)行狀況良好,凝汽器參數(shù)都基本達(dá)到銘牌出力,而且凝汽器銅管無(wú)泄漏和殘余水垢。這一實(shí)例充分說明凝汽器化學(xué)清洗可以有效地防止凝汽器銅管的損傷,只要在凝汽器清洗過程中加強(qiáng)監(jiān)控,控制好凝汽器清洗劑的濃度和溫度,添加適用的緩蝕劑,化學(xué)清洗是凝汽器清洗的有效方法。
通過近十年來(lái)在杭州冠潔公司在凝汽器清洗、冷油器清洗及換熱器的化學(xué)清洗實(shí)踐,證明化學(xué)清洗凝汽器具有其他凝汽器清洗手段無(wú)法比擬優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過化學(xué)清洗后的凝汽器一直運(yùn)行狀況良好,參數(shù)都基本達(dá)到銘牌出力,而且?guī)啄炅耍縻~管也無(wú)泄漏和殘余水垢。
下表為凝汽器清洗前后機(jī)組運(yùn)行參數(shù):
凝汽器化學(xué)清洗前、后運(yùn)行情況
功率/MW
凝汽器化學(xué)清洗前情況 4.1 83 40.5 58 18
凝汽器化學(xué)清洗后情況 6 43 60 45 10
總結(jié)起來(lái),化學(xué)清洗凝汽器具有以下優(yōu)點(diǎn):一、清洗凝汽器硬垢的效果好,凝汽器清洗除垢率可達(dá)97%,物理清洗凝汽器除垢率只有70-80%。采用化學(xué)清洗能達(dá)到完全去除凝汽器污垢物的目的,凝汽器除垢均勻度一致,效果好。二、凝汽器清洗時(shí)間短。由于凝汽器銅管所結(jié)污垢物主要成分是碳酸鹽和污泥,應(yīng)用化學(xué)清洗方法,清洗凝汽器時(shí)間短而且工藝簡(jiǎn)單。如:一臺(tái)10MW的凝汽器清洗除垢,銅管水垢厚度1.5mm,只需要二天的時(shí)間就能夠完全清除凝汽器銅管內(nèi)的污垢。三、可以避免凝汽器銅管殘余垢物的腐蝕,凝汽器銅管內(nèi)結(jié)水垢不僅會(huì)引起腐蝕,而且還會(huì)加重凝汽器黃銅管的脫鋅和點(diǎn)蝕。在凝汽器清洗方法中的膠球、機(jī)動(dòng)工具及高壓水射流清洗凝汽器等的除垢率只能達(dá)到50-80%,由于凝汽器管內(nèi)仍然結(jié)有殘余污垢物,殘余污垢可形成閉塞的局部濃縮區(qū),凝汽器銅管繼續(xù)遭受腐蝕。凝汽器銅管結(jié)垢后,內(nèi)表面不光滑,在運(yùn)行中促使結(jié)垢速度加快。使用化學(xué)清洗凝汽器時(shí),除垢率大于97%,可以避免凝汽器清洗后殘余污垢對(duì)銅管的腐蝕。四、有效防止凝汽器銅管的機(jī)械損傷,采用機(jī)動(dòng)工具等機(jī)械的方法清洗凝汽器,缺點(diǎn)是容易損傷凝汽器管內(nèi)壁,并且凝汽器銅管內(nèi)壁不同程度地存在機(jī)械劃痕的缺陷,在這些缺陷處容易產(chǎn)生腐蝕形成的裂紋核心,并不斷向內(nèi)部擴(kuò)大,導(dǎo)致凝汽器銅管的破壞。五、對(duì)凝汽器設(shè)備腐蝕小,如果選擇正規(guī)的清洗公司,用戶對(duì)凝汽器腐蝕這個(gè)問題不用擔(dān)心,我公司采用適用的金屬緩蝕劑和銅緩蝕劑,凝汽器清洗基本沒有腐蝕,根據(jù)南方水泥(河山)余熱電廠凝汽器黃銅管、寧波科環(huán)電廠、建德海螺水泥廠和杭州美亞熱電廠凝汽器不銹鋼管、銅管清洗腐蝕監(jiān)測(cè),腐蝕率大大低于化學(xué)清洗標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到基本無(wú)腐蝕。
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